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在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展在汽輪機內(nèi)做完功的蒸汽在凝汽器冷卻凝結(jié)之后,集中在熱水井中,這時凝結(jié)水泵的作用是把凝結(jié)水及時地送往除氧器中。維持凝結(jié)水泵連續(xù)、穩(wěn)定運行是保持電廠安全、經(jīng)濟生產(chǎn)地一個重要方面。凝結(jié)水泵電機為 6KV/1185KW 電機,每臺機組配備兩臺凝結(jié)泵,一臺運行,一臺備用。工頻運行情況下,凝汽器內(nèi)的水位調(diào)整是通過改變凝結(jié)水泵出口閥門的開度進行的,調(diào)節(jié)線性度差,大量能量在閥門上損耗。同時由于頻繁的對閥門進行操作,導致閥門的可靠性下降,影響機組的穩(wěn)定運行。使用高壓變頻器之后,凝結(jié)水泵出口閥門不需要調(diào)整,通過調(diào)節(jié)變頻器的輸出頻率改變電機的轉(zhuǎn)速,達到調(diào)節(jié)出口流量及壓力的目的,滿足運行工況要求。
2.2設備參數(shù)
3高壓變頻器原理
3.1系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
JD-BP37系列高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),由移相變壓器、功率單元和控制器組成。高壓變頻器6KV/1250KW系列有24個功率單元,每8個功率單元串聯(lián)構(gòu)成一相,圖1中給出了系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示例。
3.2功率單元電路
每個功率單元結(jié)構(gòu)上一致,可以互換,其主電路結(jié)構(gòu)如圖所示,為基本的交-直-交雙向逆變電路,圖中通過逆變塊IGBT反并聯(lián)的二極管構(gòu)成三相全橋方式整流,整流后的給濾波電容充電,確定母線電壓, 通過對IGBT逆變橋進行正弦PWM控制實現(xiàn)雙向逆變。
3.3輸入側(cè)結(jié)構(gòu)
輸入側(cè)由移相變壓器給每個單元供電,每個功率單元都承受電機電流、1/8的相電壓、1/24的輸出功率。24個單元在變壓器上都有自己獨立的三相輸入繞組。功率單元之間及變壓器二次繞組之間相互絕緣。二次繞組采用延邊三角形接法,目的是實現(xiàn)多重化,降低輸入電流的諧波成分。
本機中移相變壓器的副邊繞組分為三組,構(gòu)成36脈沖整流方式;這種多級移相疊加的整流方式可以大大改善網(wǎng)側(cè)的電流波形,使其負載下的網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)接近1,輸入電流諧波成分低。實測輸入電流總諧波成分小于4%。
3.4輸出側(cè)結(jié)構(gòu)
輸出側(cè)由每個單元的U、V輸出端子相互串接而成星型接法給電機供電,通過對每個單元的PWM波形進行重組,可得到階梯PWM波形。這種波形正弦度好,dv/dt小,可減少對電纜和電機的絕緣損壞,無須輸出濾波器就可以使輸出電纜長度很長,電機不需要降額使用,可直接用于舊設備的改造;同時,電機的諧波損耗大大減少,消除了由此引起的機械振動,減小了軸承和葉片的機械應力。圖3為變頻器輸出的線電壓階梯PWM波形。
3.5控制器
控制器核心由高速32位數(shù)字信號處理器(DSP)運算來實現(xiàn),精心設計的算法可以保證電機達到較優(yōu)的運行性能。人機界面提供友好的全中文WINDOWS監(jiān)控和操作界面,同時可以實現(xiàn)遠程監(jiān)控和網(wǎng)絡化控制。內(nèi)置PLC控制器用于柜體內(nèi)開關信號的邏輯處理,以及與現(xiàn)場各種操作信號和狀態(tài)信號的協(xié)調(diào),可以和用戶現(xiàn)場靈活接口,滿足用戶的特殊需要,增強了系統(tǒng)的靈活性。
控制器與功率單元之間采用多通道光纖通訊技術(shù),低壓部分和高壓部分可靠隔離,系統(tǒng)具有的安全性,同時具有很好的抗電磁干擾性能,并且各個功率單元的控制電源采用一個獨立于高壓系統(tǒng)的供電體系,方便調(diào)試、維修、現(xiàn)場培訓,增強了系統(tǒng)的可靠性。
3.6 控制電源
控制器有一套獨立于高壓電源的供電體系,在不加高壓的情況下,設備各點的波形與加高壓情況基本相似,給整機可靠性、調(diào)試、培訓帶來了很大方便。
系統(tǒng)采用三次諧波補償技術(shù)提高了電源電壓利用率,利用了調(diào)制信號預畸變技術(shù),使電壓利用率近似于1。系統(tǒng)還采用了先進的載波移相技術(shù),它的特點是單元輸出的基波相疊加、諧波彼此相抵消。所以串聯(lián)后的總輸出波形失真特別小,實測輸出電流總諧波成分小于2%。
4改造方案
我公司針對現(xiàn)場工藝情況,和陽城國際發(fā)電有限公司相關技術(shù)人員詳細探討后,采用兩臺凝泵公用一臺變頻器的應用形式,主回路示意圖如圖 4 所示。正常運行時,高壓隔離開關K11、K12 合上,斷路器QF1合上, 隔離開關K13斷開,#1 凝結(jié)水泵處于變頻運行狀態(tài);高壓隔離開關K23合上,斷路器QF2斷開,高壓隔離開關K21、K22斷開,#2 凝結(jié)水泵處于工頻熱備用狀態(tài)。當變頻運行的凝結(jié)水泵因變頻器故障跳閘時,另一臺凝結(jié)水泵可以工頻啟動。
該一拖二高壓變頻器含有兩個高壓刀閘柜,其中M1電動機刀閘柜中變頻運行選擇隔離開關K11、K12和工頻運行選擇隔離開關K13具有電氣和機械互鎖;M2電動機刀閘柜中變頻運行選擇隔離開關K21、K22和工頻運行選擇隔離開關K23也具有電氣和機械互鎖;#11刀閘柜中變頻運行選擇隔離開關K11和#12刀閘柜中變頻運行選擇隔離開關K21具有電氣互鎖,高壓變頻器同一時間內(nèi)只能拖動一臺凝結(jié)水泵電機。為了保證系統(tǒng)的安全穩(wěn)定,在DCS系統(tǒng)中也做了相同的電氣互鎖,而且為防止剩余電荷對變頻器的損害,在 DCS 操作系統(tǒng)中還設計有邏輯閉鎖,即只有在合上變頻器下口隔離開關 K12 或 K22 后才能合上斷路器 QF1(QF2)。采用兩臺凝結(jié)水泵公用一臺變頻器的應用形式不僅能充分的利用變頻器,而且可以大量節(jié)約電廠投資費用。
我公司考慮電廠車間空間狹小,所以高壓變頻器柜體采取“L"形設計,以較大節(jié)省空間,為客戶量身定做。
5運行情況
根據(jù)實驗結(jié)果計算,1#、3#及4#單臺凝結(jié)水泵變頻器全年節(jié)電量約為4775076KW·h,節(jié)電率達到46%。按照每度上網(wǎng)電價0.30元計算,全年可獲經(jīng)濟效益1432522.8元,而且避免了對閥門的沖擊磨損,保證了恒定水壓。
6總結(jié)
高壓變頻裝置節(jié)能效果明顯,采用變頻調(diào)速后,實現(xiàn)了電機的軟啟動,延長了電機的壽命,也減少了管道的振動與磨損。同時優(yōu)選變頻器應用方式,節(jié)省初投資。通過綜合考察對比,陽城國際發(fā)電廠選擇兩臺凝結(jié)水泵公用一臺變頻器的運行方式,在電力行業(yè),對于許多高壓大功率的輔機設備推廣和采用高壓變頻調(diào)速技術(shù),不僅可以取得相當顯著的節(jié)能效果,是電廠節(jié)能降耗的一個有效的途徑,而且也得到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持,代表了今后電力行業(yè)節(jié)能的方向,目前電力行業(yè)越來越多的人員對此都已形成廣泛共識。
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